粉尘处理工程初步设计方案
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2024-11-05 02:11 本页面
【正文】 使用活荷载:屋面使用活荷载:。箍筋弯钩角度≥135,平直段长10d。墙体材料:。1未尽事宜请严格按国家现行有关规范、标准、规程要求执行。卫生间的洗脸盆为挂式洗脸盆。屋面防水等级为Ⅱ级。停车棚采用钢结构,地面采用植草格铺设,单个车位宽3m,共6个车位,建筑尺寸为18m6m。 卫生洗浴设施本方案共设置卫生洗浴设施2栋,其中项目职工1栋,共3间;作业人员1栋,共6间。 3职工宿舍本方案3职工宿舍共5间,为单层砖混结构,建筑尺寸为18m。(4)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ462005。具体布置详见附图:生活营地平面布置示意图。m——滤料上的粉尘负荷;(单位:Kg/m2)。除尘设备的阻力分为滤袋阻力、粉尘层阻力、除尘器结构阻力之和。参数如下:处理风量Qmax=16000m3/h;过滤风速:V取2m/min;过滤面积:137m2滤袋规格:216。在吸尘罩顶部设有风量调节阀,可以根据除尘设备运转情况、室内抽吸效果对风量进行有效地调节,获得最好的处理效果。Tc——除尘器内气体的温度(℃)此处取20℃Pa——环境大气压(Pa)该公司所处地为103000PaK——漏风系数。因此,除尘器阻力达到一定数值后,进行及时清灰。滤料本身的网孔较大,一般为20~50μm,表面起绒的滤料约为510μm。选用在线脉冲喷吹类袋式除尘器比较适宜。方便了管理。使用灵活,处理风量可由每小时数百立方到每小时数百万立方。如果在设计和维护管理时做更周全的考虑,%以上。该公司6车间现有一条喷涂线,分为三个工作室,每工作室内设有简易除尘设备,第一工作室内两个喷涂工作门各设有一台简易除尘设备,风量Q=7240m3/h,风压204Pa;经过现场勘查,该喷涂工作室工作时,除尘设备风量、风压明显不够,大量粉尘外逸,并且该除尘设备不能自动清灰,另外由于有滤筒安装于喷涂门对面吸风口直接过滤,极容易堵塞,运行时间一长滤筒阻力达到极限值,不能有继续有效地吸尘,这也是粉尘四散飘逸的一个原因,粉尘扩散对工作环境的污染极大。设计浓缩时间6h,则浓缩池池容为:6*(6+)=设计有效池容40m3C0取96%,污泥固体通量采用40kg/。=≈6m3/hUASB污泥量计算(1)反应器中污泥总量计算厌氧污泥平均浓度按15VSS/l,则污泥总量为:427*15=6405kg/d(2)产泥量计算,进水COD浓度4500mg/l,去除率70%,污泥含水率为98%,污泥浓度为1000kg/m3。(),混合液挥发性悬浮固体浓度为8000mg/l。混合液回流比:300%。设计五日生化需氧量容积负荷为2kgBOD5/(),悬挂填充率为50%。:(氨氮吹脱去除率按80%计算)好氧接触氧化池进水氨氮浓度约为360mg/l,氨氮去除率按90%设计,则出水氨氮浓度为36mg/l。阻火柜:2套脱硫器:1套储气罐:,*30*24*=1152m3,每套290m3,2套。结构:钢砼。UASB厌氧反应器UASB厌氧反应器有效容积计算:采用颗粒污泥,设计容积负荷:NV=6kgCOD/预计去除率80%有效容积:设计流量*(进水COD出水COD)/容积负荷=432m3设置有效高度为4m,两座,则有效面积为432/2/4=54m2。停留时间:1h,将pH将至8左右。要想使更多的氨被吹脱出来,必须使游离氨的量增加,则必须将进入吹脱塔的pH调制碱性,所以在进入吹脱塔之前将pH调制11。参数选取:中心管流速ν0:20mm/s中心管面积f1:q/ν0=中心管直径d1:污水在沉淀区上升流速ν:沉淀时间:2h沉淀池有效高度:h=3600**2=间隙流出速度ν1:30mm/s中心管到反射板之间的间隙高度:q/(ν1*π*d1)=缓冲层高:沉淀池面积f2:q/ν=30/3600/=沉淀池面积A:f1+f2=沉淀池直径D:污泥斗:倾斜角取60度,污泥斗高度:()/2*tan60=沉淀池总高度:++++=停留时间:1h,将pH调制11左右。数量:1座。l2——栅槽与出水渠连接渠的渐缩长度,m。栅条数n==38条栅槽有效宽度:B=S(n1)+en=*37+*38=。UASB厌氧反应器、A/O生物接触氧化池产生的剩余污泥进入污泥浓缩他,经浓缩处理后的污泥由螺杆泵统一送到填埋区填埋。~,然后进入UASB厌氧反应器。第三章渗滤液处理工艺针对本工程垃圾渗滤液水质特点,经精心计算,优化设计,本初设方案选用的处理流程图(见下页)。(9)积极创造一个良好的生产和生活环境,把污水处理站设计成一个花园式的处理厂,绿化面积超过40%。(5)污水处理过程中的自动控制,力求管理方便、安全可靠、经济实用,提高管理水平,降低劳动强度。表11单位:毫克/升(pH除外)项目CODcrBOD5PHSSNH3N浓度45002000102601800设计出水水质表12单位:毫克/升(pH除外)项目CODcrBOD5pHSSNH3N限值≤200≤1006~9≤300第二章污水处理站设计原则污水处理设计原则(1)认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,使设计符合国家的有关法规、规范、标准。经过布袋除尘器处理后按照回收率98%计算,每天回收有色金属费用为: 330/10000=粉尘处理成本:; 有色金属回收费用:小结:本工程上马粉尘处理设施后,去除运行成本,每年回收有色金属产生效益:。十一、主要经济技术指标 年运行成本(1)、动力费:,详见下表。所有建筑物均严格执行《建筑设计防火规范》(GBJ1687)。2)尽量在污染物小的空间设管道闸阀方便操作。同时要求做好日常大气质量分析并保存好各项资料,记录要完整,做好处理建、构筑物和设备的日常维护保养工作。对站内职 工定期进行考核及奖惩。(5)本项目建设资金为企业自筹。(3)安装工程费类似工程技术经济指标——百分数比率法。总之,在设计中根据不同的用途采取相应的防腐蚀措施,都会避免减少因各种各样的腐蚀而造成的损失。 预防措施本工程粉尘治理工程涉及到离心风机、旋风除尘器、脉冲布袋除尘器等设备,技术要求较高,为避免因操作原因造成污染事故,要求操作人员具备一定的环保专业知识和机械知识,专业技术人员最好经过专门培训。站区照明灯杆及护栏考虑防雷,其电阻小于10Ω。根据处理工艺和设备运行的要求,供电电源的电压等级为380V。(2)电缆敷设设计。因此,本工程整改考虑在袋式除尘前安装旋风除尘设备,降低布袋除尘器处理负荷,减少阻力损失,同时更换大功率风机,保证风压能够满足处理要求。数量:1台 脉冲振打布袋除尘器 型号规格:MC6 处理风量=20000m3/h,阻力损失:1500Pa 数量:1台 材质:碳钢、炼铝炉粉尘处理系统炼铜炉型号为250kg/炉,数量2台,1用1备,炼铝炉180 kg/炉,数量2台,1用1备,设计最大处理风量为7500 m3/h,考虑采用炼铜炉风罩为活动式,用于对备用炉的粉尘治理,同时为了不影响设备操作,炼铝炉吸尘罩为固定式。因为在粉尘治理过程中,选用风机风速较大,会在现场产生较大噪音(设备外1米处噪音约85分贝),因此,本工程对风机考虑了噪音处理装置,避免在环境污染治理过程中,对粉尘进行了治理,却又产生了噪音污染等问题。为防止电机因过载而烧毁,在风机启动和试运转时,必须在无荷载的情况下进行。风机进出口风管应用软管连接,并注意风机的水平位置。轴温正常(3)轴承座定期注油(4)故障判定与处理:检查联轴器、轴承、风机叶轮 所以,脉冲布袋除尘器广泛应用于消除粉尘污染,改善环境,回收物料等。试运转过程中要严格控制电流,不能超过额定值。2)风机与基础结合面、进出口风管连接时,应调整自然吻合,不得强行连接,绝不允许风管的重量集中在机壳上,以免机壳变形影响正常运转。目前常用的清灰方法有:1)气体清灰:气体清灰是借助于高压气体或外部大气反吹滤袋,以清除滤袋上的积灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。气体清灰包括脉冲喷吹清灰、 袋式除尘器袋式除尘是一种干式除尘装置。布袋除尘器结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。随着粉尘在滤料表面的积聚,布袋除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使布袋除尘器效率下降。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。、方案比选根据 制造有限公司粉尘排放特点,本方案不考虑采用不能回收利用有色金属粉尘的喷淋法,同时静电除尘因为设备一次性投资较高,也不采用,仅对旋风除尘、布袋除尘考虑两种处理工艺路线进行经济技术分析,选择出最合理、节省的一种工艺,在此基础进行设计,以达到最佳设计处理效果: 方案一、将炼铁炉、炼铜炉、炼铝炉三种
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